Oui, j'ai noté la même chose que ChD : c'est moins la vitesse de décrochage peut-être que son avertisseur qui sonne à partir d'une vitesse un peu trop élevée.
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DR400-140B XPFRisé
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Ok, on va étudier vos remarques avec l'équipe :wink5:
De mon coté, il y a déjà des choses que je vais pouvoir améliorer.
Pour les bouchons de réservoir, il y en a un sur chaque aile (difficile à voir sur des photos générales type Tagazou car ils sont plats et blancs mais sur les vues détaillées du HB-KFQ ils sont là)
Pour la patte en bout de queue, la voici vue de près:
Win10 64b / IntelXeon 3.7 GHZ / 8 Go ram / NVIDIA Quadro K2000 2Go
XPFR
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Salut Bertrand,
OK, à la vue des photos, ça explique tout pour les "bouchons de réservoir", qui n'en sont donc pas.
En fait, ce sont des trappes de visite, vraisemblablement pour accéder aux jambes de train et/ou amortisseurs par au-dessus.
Quant à la patte, c'est tout à fait ça. Elle est de forme trapézoïdale, cf. pièce jointe.
Bonne continuation.
P.S. : en configuration lisse, l'avertisseur de décrochage se déclenche vers 120 km/h, pour un décrochage effectif à 100 km/h. C'est peut-être un peu trop tôt, mais il vaut mieux qu'il prévienne, plutôt que de ne se déclencher qu'au moment même du décrochage !Christophe
WXP-Pro/P4-3.2GHz/Ram 2Go/GeForce6800GT PCI-e/VRam 256 Mo/Logitech WMForce/Palo ChProd
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Je passe par là après que Beber ait compilé vos remarques pour XPFR.
Je viens de comprendre ce que vous disiez à propos de l'avertisseur à vitesse trop élevée. Effectivement, c'est que l'avertisseur se déclenche AVANT que la portance ne s'annule réllement. Je peux règler ça pour diminuer la latence entre avertisseur et décrochage effectif. Mais en tout état de cause, la sonnette dans un avion ne constate pas le décrochage, elle avertit qu'il va bientôt arriver ;-)Quand tous les faignants du monde donneront la main à tous les abrutis, je vous prédis que ça va faire une sacré farandole... Espérons seulement que je ne sois pas de la danse.
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Envoyé par beber Voir le messagePas sûr...
Pas sûr...
Je ne sais pas si c'est une antenne, peut-être une tige pour protéger la queue lors de la rotation ? (ça semble court et solide)
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Envoyé par beber Voir le messagePour les bouchons de réservoir, il y en a un sur chaque aile (difficile à voir sur des photos générales type Tagazou car ils sont plats et blancs mais sur les vues détaillées du HB-KFQ ils sont là)
[ATTACH=CONFIG]5113[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]5111[/ATTACH]
DanielDernière modification par Daniel_L, 22 décembre 2010, 12h09.Intel I5 6500 3,2 Ghz, RAM 16 Go, GeForce GTX 960 2 Go, Linux Ubuntu 18.04
Portable Asus Intel i5 2,8 Ghz, RAM 8 Go, GeForce 840M, Windows 8.1 64bits
#AMD II X2 245 2,9 Ghz, RAM 8 Go, GeForce GTX 650 1 Go, Linux Ubuntu 14.04
#AMD 64x2 5200 2,6 Ghz, RAM 4 Go, GeForce 9600 GT 512 Mo, Linux Ubuntu 10.04
#MacBook Pro 15" 2,4 Ghz, RAM 4 Go, GeForce GT 330 M 256 Mo, Mac OS 10.6
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Merci pour vos retours, mais n'oubliez jamais qu'il n'y a pas qu'un seul DR400... :wink5:@lex
Macbook Air 11" / 1,8 GHz Intel Core i7 / 4 Go 1333 MHz DDR3 / Intel HD Graphics 3000 384 MB / APPLE SSD SM256C / Mac OS X Lion 10.7.5 + écran 20"
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Bon, et bien nous voici arrivé à la version RC1: DR400-2D_RC1.zip
Au programme:
- Correction modélisation entrées d'air (conforme HB-KFQ)
- épaisseur de bout d'aile augmentée
- Pot échappement plus incliné (conforme HB-KFQ)
- Tige de protection de la queue remodelée
- animation du pilote corrigée (tête, genou)
- animation de la manette des gaz en 3D (non demandé mais ça faisait quand même bizarre)
- l'avertisseur de stall sonne plus près du décrochage réel (autrement dit il sonnera à une vitesse moins élevée, vers 105 à vario nul en lisse.) En fait, l'aile décroche à 9,5° d'AOA, l'avertisseur qui était à 7° est repassé à 8,5° - donc ça sonne à -1° de moment, environ 7km/h au dessus de la vitesse critique.
- Les pleins volets donnent un peu plus d'augmentation de portance que précédemment, ce qui fait que le décrochage plein volet arrive vers 85 au lieu de 95 précédemment (87 demandé). Ça reste à 98-100 en lisse.
- Les volets donnent un couple à piquer un peu plus net (c'est subtil mais ça efface le petit coup de "nose up" qui précédait la perte de vitesse et le "nose down" attendu.). Effet collatéral indésirable : l'avion est devenu assez exigeant au trim. Pas de façon complètement loufoque, mais dès la fin de l'arc blanc il faudra trimer franchement négatif pour ne pas monter.
- Les perfs moteurs sont quasi parfaites sur les abaques, accélération et VVI aussi...
Si c'est pas du rapide ça... m'en va m'coucher moi :Yawn:Win10 64b / IntelXeon 3.7 GHZ / 8 Go ram / NVIDIA Quadro K2000 2Go
XPFR
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Génial, merci infiniment ! Et la version Motu est kitsch à souhait ! Je ne piloterai plus qu'en maillot de bain !
Vivement la version 3-D pleinement opérationnelle.Intel Core i7-9700K (3.6 GHz/4.9 GHz), GeForce RTX 4060 TI 8Go, DDR4 32Go, écran ASUS XG32VQR 32'', Honeycomb Alpha Flight Controls, Honeycomb Bravo Quadrant, Pro Pedal CH Products.
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Envoyé par bennyBoy Voir le messageDes news sur l'avancement de ce super projet ?
Des news sur l'avancement de ce SUPER EXTRA PROJET (Osm2XP) ? :thumbsup:
lebelge (je sais, c'est hors sujet...je sort... mais je suis quand même (un petit peu) impatient... comme un sale gosse quoi !)PC monté en Kit : Raspberry Pi Carte Mère 3 Model B Quad Core CPU + Mémoires MicroSD 32 Gb + Sortie Video HDMI + Boitier Aukru Raspberry Pi Alimentation avec interrupteur 5V/3A + Ventilateur + Dissipateur thermique.
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Envoyé par lebelge Voir le message@bennyBoy :
Des news sur l'avancement de ce SUPER EXTRA PROJET (Osm2XP) ? :thumbsup:
lebelge (je sais, c'est hors sujet...je sort... mais je suis quand même (un petit peu) impatient... comme un sale gosse quoi !)
Mais ça devient plus cool niveau charge au boulot donc j'espère pouvoir reprendre sérieusement le dev sur osm2xp.
Pour revenir au sujet j'en profite pour poster une petite image du dr400 dans lequel je suis monté ce weekend :D
J'espère pouvoir rapidement renouveler l'expérience virtuellement
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Hello,
Envoyé par bennyBoy Voir le messageJustement je m'y suis remis un peu cet aprem, mais moi et les maths....je perds un jour d'espérance de vie par minute passée sur cette histoire de sens de rotation!
Envoyé par bennyBoy Voir le messagePour revenir au sujet j'en profite pour poster une petite image du dr400 dans lequel je suis monté ce weekend :D
Envoyé par bennyBoy Voir le messageJ'espère pouvoir rapidement renouveler l'expérience virtuellement
A+Christophe
WXP-Pro/P4-3.2GHz/Ram 2Go/GeForce6800GT PCI-e/VRam 256 Mo/Logitech WMForce/Palo ChProd
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